Projekthintergrund

Ein Kohlekraftwerk wollte den thermischen Wirkungsgrad steigern, indem es Niedrigwertige Abwärme aus dem Kesselabgas hinter dem Luftvorwärmer zurückgewann. Herkömmliche metallene Economizer konnten unterhalb des Säuretaupunkts keine zuverlässige Leistung erbringen und ließen sich nicht gleichzeitig mit minimalem Wartungsaufwand und geringem Druckverlust betreiben.

Es wurde ein Fluorkunststoff-Stahl-Niedertemperatur-Economizer-System ausgewählt, um eine maximale Wärmerückgewinnung bei langfristiger Korrosionsbeständigkeit zu erreichen.

PROJEKTPARAMETER

Betriebsdaten-Tabelle

Bezeichnung Wert
Kesselleistung 300 MW Einheit
Rauchgasvolumenstrom 920.000 Nm³/h
Rauchgas-Eintrittstemperatur 150°C
Rauchgas-Austrittstemperatur 85°C
Heizwasserdurchfluss 1.500 t/h
Heizwasser-Eintrittstemperatur 50°C
Heizwasser-Austrittstemperatur 80°C
Druckverlust auf der Rauchgasseite ≤ 900 Pa

* Repräsentative Projektdaten für eine Abwärmerückgewinnungsanwendung bei Versorgungskesseln. *

HERAUSFORDERUNGEN

  • Säuretaupunkt-Korrosion

    Herkömmliche metallene Economizer leiden unter starker Korrosion, wenn die Rauchgastemperaturen sich dem Säuretaupunkt nähern.

  • Wärmeverlust durch Abgase

    Große Mengen rückgewinnbarer Wärmeenergie werden über den Schornstein abgegeben.

  • Zuverlässigkeitsanforderungen

    Das Kraftwerk verlangte einen Dauerbetrieb mit minimalen Wartungsunterbrechungen.

  • Grenzen für den Druckverlust

    Die Rückgewinnungsanlage musste einen geringen Druckverlust auf der Rauchgasseite einhalten, um den Kesselbetrieb nicht zu beeinträchtigen.

LÖSUNG

Fluorkunststoff-Stahl-Niedertemperatur-Economizer-System

Der Economizer ist zwischen Saugzugventilator und Entschwefelungsturm installiert und gewinnt Abwärme zurück, um Energie für Fernheizungswasser und betriebliche Versorgungsanlagen bereitzustellen. Das System kombiniert folgende Eigenschaften:

  • ● Korrosionsbeständigkeit durch Fluorkunststoff
  • ● Statische Stabilität durch Stahlkonstruktion
  • ● Fähigkeit zur tiefgreifenden Niedertemperatur-Wärmerückgewinnung
  • ● Konstruktion mit geringem Druckverlust

ERGEBNISSE

  • Erhöhte Wärmerückgewinnung

    Rauchgastemperatur von 150°C auf 85°C gesenkt.

  • Verbesserter thermischer Wirkungsgrad

    Zurückgewonnene Wärme im Kraftwerk und im Fernheiznetz wiederverwendet.

  • Stabiler Langzeitbetrieb

    Zuverlässige Leistung unter Bedingungen mit saurer Kondensation.

  • Weniger häufige Wartungen

    Deutliche Verringerung korrosionsbedingter Ausfälle und Stillstände.

PROJEKTNUTZEN

  • Höherer Anlagenwirkungsgrad

    Zusätzliche nutzbare Wärmeenergie aus dem Kesselabgas zurückgewinnen.

  • Niedrigere Versorgungskosten

    Brennstoffverbrauch durch verbesserte Wärmenutzung senken.

  • Zuverlässiger Betrieb

    Stabile Leistung unter korrosiven Bedingungen sicherstellen.

  • Verbesserte Lebenszyklus-Wirtschaftlichkeit

    Wartungs- und Austauschkosten über die gesamte Lebensdauer des Systems senken.

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